R系列減速電機故障案例分析
R系列減速電機故障案例分析。于是工作職員放出所有的潤滑油,發現斜齒輪減速箱底有大約1厘米厚的油垢雜質,內含金屬屑。運行中盡量避免緊急泊車,反向開車時加速不得太快,以保證不會發生兩齒輪齒面碰撞而引起早期點蝕。接著,工作職員放掉部門潤滑油,打開R系列減速機軸承端蓋,對斜齒輪減速機動彈軸承間隙進行丈量,沒有發現精度超標,因此軸承因素被排除。然后丈量齒間隙、齒側間隙、輪齒接觸面積,均符合要求。
經現場工作職員共同研究,提出故障發生的原因有可能是下面幾種情況,種是由于主軸裝置端地基有裂紋,造成主軸與帶抱閘減速機的軸同心度超標,主軸跳動引起的R系列齒輪減速馬達內齒輪碰撞。檢查R系列減速電機齒輪表面,發現各齒輪表面均泛起不同程度的麻坑和凸出,麻坑呈長條狀,表面金屬有被撕掉的痕跡,齒輪3、4較嚴峻,齒輪4還泛起稍微的金屬被切除現象,因此,判定為潤滑油過稀引起的齒面擦傷與膠合。在以后的出產中,定要留意以下事項:將R系列減速電機各部需加注的潤滑油牌號寫入現場操縱規程中,不得隨意加注潤滑油,以保證潤滑油膜的形成,使兩齒面不會直接接觸發生摩擦,確保齒輪不會發生摩擦和膠合而失效。后蓋上R系列減速電機蓋后加注潤滑油,聽聲音、摸溫度均正常。詳細方法:在從R系列減速電機從動齒輪上平均刷涂混合研磨劑,開動電機慢速進行研磨,共研磨3遍,用半圓形油石進行打磨,刷涂180號特制研磨砂,慢速開動電機研磨遍,經檢查8處因膠合凸出點已磨平,麻坑已變淺,所有斜齒輪減速馬達齒輪齒面已光亮,無銹跡。為此,對齒輪聯軸器間隙、主軸水平度進行了丈量,均未發現題目,因此主軸端因素被排除。按期對』齒輪減速機進行檢驗,每半年更換次潤滑油,并徹底清理箱內雜質,以減少齒面磨損,確保齒輪不會發生點蝕而失效。
處理方案:因齒輪表面沒有進行特殊處理,與內部材質相同,決定對齒面進行研磨處理。脫開主軸與R系列減速電機之間的聯軸器,打開斜齒輪減速機蓋,對軸間距、齒輪間隙、側間隙進行了丈量,都沒有超標,因此,安裝精度因素被排除。清理:慢速滾動刷機械油清理齒面砂子、白厚漆,并沖掉底部沉積物,用面粉和成團,粘掉齒面及斜齒輪減速機中剩余的雜質。研磨劑:強力白厚漆與150號金剛砂按定比例的混合、180號特制研磨砂。R系列減速電機在日常出產過程中,工作職員發現斜齒輪減速機內部泛起異常情況,立刻停機進行檢查處理,并逐個部位進行排查,找出故障發生的原因,現將整個案例寫出來,給大家借簽下。我們找到了題目的真正原因:第,不同牌號的潤滑油混合,引起油品變質;第二,機械油過稀,形成不了油膜,起不到潤滑的作用;第三,安裝時沒有清理斜齒輪減速機底部,而直接加注潤滑油,使潤滑油含有油質,引起斜齒輪減速機齒輪的磨損,磨損脫落的金屬屑提高加快了齒面磨損。http://m.xmengzhu.com/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
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